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  • 四轴飞控DIY Mark4 - 减震


    四轴飞控DIY Mark4 - 减震

    • 1. DIY Mark4
    • 2. 改进事项
      • 2.1 Mark4 5 inches机架
      • 2.2 2205 2450KV 无刷电机
      • 2.3 电机与机架的TPU防震
      • 2.4 飞控防震垫圈
      • 2.5 三叶平衡桨
    • 3. 试飞效果
      • 3.1 视频资料
      • 3.2 对比分析
    • 4. 问题汇总
      • 4.1 改善以后试飞
      • 4.2 改善及效果
      • 4.3 后续改进计划
    • 5. 参考资料
    • 6. 补充信息
      • 6.1 Dshot600双向通信CPU过高(>75%)
      • 6.2 Gyro需要特别配置CW270
      • 6.3 飞控与电调板之间的电机控制线接线错误
      • 6.4 空油门有一些抖动(wobble)

    前一段时间,我们DIY了一台F450(10年前)的RC四轴模型,总体上也接触了四轴飞行器的一些基本知识,对航拍、穿越等做了一些初步的了解。

    • 经过试飞,总体满意感还是不错的,积累了一些经验:
    1. 如何操控四轴飞行, 以及上机之前的一些准备工作==》四轴FPV无人机手动操作简明介绍
    2. 什么方式才能远航以及精准操控四轴==》四轴飞控DIY集成FPV功能
    3. 为什么穿越机FPV会出现果冻?==》关于穿越机FPV视频果冻效应的讨论
    4. 遥控器,发射机,接收器都是带MCU的小型设备,含嵌入式固件,不仅仅是飞控/ESC==》TX12 + ExpressLRS 915MHz RC控制链路配置及问题汇总
    • 后续主要考虑RC体验的一些方向:
    1. 解决果冻效应
    2. 增加图传距离
    3. 增加遥测距离
    4. 增加航拍设备
    • 本章节主要是为了解决果冻效应:上次的经验总结
    1. 【更换】更硬材质的机架(小机架5寸,炭纤维材质;非廉价机架F450 10寸 尼龙塑料材质)
    2. 【更换】大KV值电机(高频小幅度振动,容易被减震部件吸收)
    3. 【采用】电机与机架的TPU防震(之前是自己做的1mm橡胶垫圈,可能没有TPU打印专用的好)
    4. 【采用】飞控防震垫圈(陀螺仪虽然有泡沫吸收振动,但是从滤波前后看,吸收的还是不够)
    5. 【采用】多叶桨(三叶桨),低螺距(低端扭矩小),小翼尖(减少阻力),期望控制粒度细腻/性能稳定,且大众桨叶(比如:51466)

    1. DIY Mark4

    本次DIY的主要目的:为了验证和解决F450上,由于振动带来FPV摄像头视频的果冻效应。

    DIY可以参考:
    【1】四轴飞控DIY简明步骤介绍
    【2】BetaFlight & BeeRotorF3 四轴飞行器配置F450

    视频回路设备不做变更,适配Mark4机架,必要组件如下:

    1. 电机(Motor)+ 电调(ESC,Electronic Speed Control)
    2. 飞控(FC,Flight Control):集成导航模块(IMU,Inertial Measurement Unit)陀螺仪+加速度
    3. 动力源:可以采用可充电电池
    4. 遥控器+遥控接收机
    5. 【不变更,沿用F450设备】FPV摄像头
    6. 【不变更,沿用F450设备】图传
    7. 【不变更,沿用F450设备】眼镜 + 图传接收机

    2. 改进事项

    2.1 Mark4 5 inches机架

    改进内容:【更换】更硬材质的机架(小机架5寸,炭纤维材质;非廉价机架F450 10寸 尼龙塑料材质)
    期望目标:整体机架更加硬质==》消除导致果冻的低频大幅震动
    改进点:

    1. 机架变小: 10 inches ==》 5 inches
    2. 材料更换: 尼龙塑料 ==》 炭纤维材质

    Mark4

    2.2 2205 2450KV 无刷电机

    改进内容:【更换】大KV值电机(高频小幅度振动,容易被减震部件吸收)
    期望目标:降低低频振动以及振动幅度
    改进点:

    1. KV值提高: 910KV ==》2450KV

    电机参数表格

    2.3 电机与机架的TPU防震

    改进内容:【采用】电机与机架的TPU防震(之前是自己做的1mm橡胶垫圈,可能没有TPU打印专用的好)
    期望目标:通过TPU防震件吸收部分电机和桨叶带来的振动能量,降低振幅

    1. TPU打印件: 自制橡胶垫(1mm) ==》 TPU打印件(2mm)

    TPU防震

    2.4 飞控防震垫圈

    改进内容:采用吸收振动较好的橡胶减震柱(将控制板套在减震柱上避震)
    期望目标:降低机架传递过来的干扰振动影响到陀螺仪原始采集数据(硬件方式做无效数据清洗)
    改进点:

    1. 使用橡胶减震柱

    硅胶柱

    2.5 三叶平衡桨

    改进内容:【采用】多叶桨(三叶桨),低螺距(低端扭矩小),小翼尖(减少阻力),期望控制粒度细腻/性能稳定,且大众桨叶(比如:51466)
    期望目标: 通过桨叶数量提高,增加稳定性
    改进点:

    1. DALPROP T5046C
    2. 乾丰GEMFAN 51466

    3. 试飞效果

    对比之前F450试飞视频,振动导致的果冻效应明显消除(基本不存在果冻效应)。

    3.1 视频资料

    1. F450视频

    【1】BetaFlight Kakute F7 AIO F450 +ELRS(915Mhz)+500mW 红色桨叶,全新
    【2】BetaFlight Kakute F7 AIO F450 + TX12 + ELRS(915Mhz) 红色桨叶,全新
    【3】BetaFlight Kakute F7 AIO F450试飞 白色桨叶,不全新
    【4】BetaFlight Kakute F7 AIO F450 + Meilin South Road, 前面白色桨叶,后面红色桨叶,都不全新

    典型视频:BetaFlight Kakute F7 AIO F450 + 梅灵南路

    1. Mark4视频

    【1】背光补偿(自动)+猪尾巴天线(放置915天线,平行绑扎) + 清晨(有点雾霾)
    ==》 BetaFlight Mark4 + NorthCityPark, DALPROP T5046C
    【2】全局曝光+猪尾巴天线(放置机肚子位置,靠左前臂) + 晴朗早晨
    ==》 BetaFlight Mark4 + NorthCityPark (Second), DALPROP T5046C
    【3】背光补偿(自动) + 棒子天线(斜45度) + 晴朗早晨
    ==》BetaFlight Mark4 + NorthCityPark (Third), DALPROP T5046C

    典型视频:BetaFlight Mark4 + 城北公园 (Third)

    3.2 对比分析

    1. arm之后,起飞之前
    1. F450视频: 明显看到地面振动,形成抖动的果冻效应。
    2. Mark4视频: 地面无明显抖动,甚至感觉不到振动。
    1. 起飞之后
    1. F450视频: 果冻效应明显
    2. Mark4视频: 无果冻现象
    1. 续航能力
    1. F450续航时间: 10分钟
    2. Mark4续航时间: 16分钟

    整体感觉: 1) 无导致果冻效应的低频振动; 2) Mark4控制更加丝滑; 3) 续航能力更强了。

    4. 问题汇总

    当然,尚存在一些问题,可能会影响RC体验。我们分两个部分来逐步完善:

    1. 改善以后试飞
    2. 后续改进计划

    4.1 改善以后试飞

    1. 图传信号质量不好(以后可能还需要考虑增加距离)

    当前图传使用的是猪尾巴天线,且放置与飞机尾部,与915MHz接收机天线平行,
    可能当飞机飞回来的时候,5.8G图传信号被飞机与电池遮挡,导致信号质量变差的问题。

    • 解决方法一:将图传天线绑到机臂上,并且从飞机下方走天线
    • 解决方法二:使用棒棒糖天线,通过MMCX转SMA的方法,用后面的图传天线支架,将天线切斜45度
    1. FPV摄像头色彩,对比度,厂家自动方式感觉不理想

    当前FPV视频,总体感觉图像细节不够,整体色彩度也不太好。
    分析:可能是一早上,天不够亮;另外今天确实阴蒙蒙的,肉眼也看不太远。

    • 解决方法一:换个好天气去试飞一圈
    • 解决方法二:调整下曝光模式,考虑全局平衡 (当前采用背光补偿,自动)

    摄像头曝光模式

    4.2 改善及效果

    • 第二次试飞效果(全局曝光+猪尾巴天线(放置机肚子位置,靠左前臂) + 晴朗早晨)

    BetaFlight Mark4 + 城北公园 (Second)

    1. 视野范围,部分阴暗区域太暗(摄像头无法及时调整)
    2. 由于天气原因色彩方面有不少改善
      ==》BetaFlight Mark4 + NorthCityPark (Second), DALPROP T5046C
    • 第三次试飞效果(背光补偿(自动) + 5.8G棒状天线(斜45度安装) + 晴朗早晨)

    BetaFlight Mark4 + 城北公园 (Third)

    1. 全局曝光导致的部分阴暗地区看不见的问题已经通过背光补偿(自动设置解决)
    2. 棒状天线 45度倾斜安装解决了 机架&电池遮挡问题
      ==》BetaFlight Mark4 + NorthCityPark (Third), DALPROP T5046C
    • 最终 5.8GHz 图传天线 + 915MHz 接收机天线 安装方式如下图所示。
      Final飞机安装

    4.3 后续改进计划

    1. 清晰度尚待改进,且存在一定的电源干扰

    1)【纹波】增加一些滤波电容,过滤~ 100Hz左右或者其他频率的干扰
    2)【清晰度】FPV摄像头目前采用Caddx Ant 1200TVL 4:3 14x14mm, 其效果与国外摄像头评测 | Caddx ANT蜗牛蚂蚁FPV摄像头评测一致。
    解决方案:更换其他FPV摄像头
    比如:换成19mm的,PCBA大一点,也许滤波方面会有所改善
    从B站上面的对比效果看,应该选择无牙崽2 Micro 14x14mm,配套Mark4。详见: 三头地狱犬:3款19mm模拟FPV摄像机横评

    1. 增加遥测距离

    关于915MHzELRS拉距测试,始终没有最终完成过,后期需要安装GPS,增加RTH功能后进行验证。

    1. 增加航拍设备

    新增卡录设备,比如:Gopro

    上述遗留问题,后续有时间再进行验证和更新吧,详见:四轴飞控DIY Mark4 - RTH/GPS Rescure。

    5. 参考资料

    【1】四轴飞控DIY简明步骤介绍
    【2】四轴飞控DIY集成FPV功能
    【3】BetaFlight & BeeRotorF3 四轴飞行器配置F450
    【4】关于穿越机FPV视频果冻效应的讨论
    【5】穿越机用途和机架尺寸
    【6】四轴FPV无人机手动操作简明介绍
    【7】TX12 + ExpressLRS 915MHz RC控制链路配置及问题汇总
    【8】BetaFlight, Tuning-Dynamic-Idle

    6. 补充信息

    新买了一个测试用飞控板 AOCODA F405

    1. 考虑后续使用Kakute F7 AIO V1.5 测试PX4代码
    2. Kakute F7 AIO V1.5 不适合放置橡胶减震柱(效果好些),只能使用O型垫圈
    3. 配套的电调使用了四合一的电调板,为了简化焊接链接

    鉴于上述考虑用了AOCODA F405的板子(相对F7/H7的飞塔,性价比高,且能达到实验目的)。

    遇到三个主要问题:
    AOCODA F405

    6.1 Dshot600双向通信CPU过高(>75%)

    为了启用RPM filter,期望飞的时候更稳定些,所以就希望启用这个功能。但是F4保守设置 8K4K Bidirectional-DSHOT300。

    注:BetaFlight Wiki: Bidirectional-DSHOT-and-RPM-Filter
    Which Dshot
    8K4K PID Loop解决方法:通过设置超频,可以降低CPU利用率74% ==> 65%

    # get cpu_overclock
    cpu_overclock = OFF
    Allowed values: OFF, 192MHZ, 216MHZ, 240MHZ
    Default value: OFF
    # set cpu_overclock = 192
    # save
    ... reboot ...
    # get cpu_overclock
    cpu_overclock = 192MHZ
    Allowed values: OFF, 192MHZ, 216MHZ, 240MHZ
    Default value: OFF
    
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    bidirectional DShot 600

    6.2 Gyro需要特别配置CW270

    遇到了非常奇葩的事情(也是自己不够小心,以为对应的固件,应该没问题,校准了以后就没有看IMU传感的测试),直接地面站刷了对应的固件版本,校准后就去试飞。

    结果:失败,直接翻跟斗“Takeoff runaway”

    经过分析、定位、FAE支持,最终确定是开源固件提供的飞控配置文件与到手的硬件版本不一致。

    下载配置文件:SJET-AOCODAF405V1.config

    整理AOCODA F405飞控以下硬件清单(git 3ead078):

    1. 硬件V1.0: SJET-AOCODAF405.config 来自git 3ead078
    2. 硬件V1.1: SJET-AOCODAF405V1.config, 来自CSDN自配置了一个版本,厂家确认是有该硬件出货
    3. 硬件V2.0: SJET-AOCODAF405V2.config 来自git 3ead078

    Gyro alignment

    6.3 飞控与电调板之间的电机控制线接线错误

    所有电机编号与电调板上印刷标记一一对应:

    #1电机 对应 M1
    #2电机 对应 M2
    #3电机 对应 M3
    #4电机 对应 M4

    实际通过软件看到的控制效果展示的对应关系:

    #1电机 对应 M4
    #2电机 对应 M3
    #3电机 对应 M2
    #4电机 对应 M1

    经过沟通分析,确认可能是飞控与电调板直接的控制信号线连接反序了,电源(正/负)接线正确。

    解决方案:升级到最新BF 4.3.1 通过电机调序来适配硬件问题。(-- Oh my God!!!, What a day!!!–)

    修改电机顺序

    6.4 空油门有一些抖动(wobble)

    空油门抖动引起的原因比较复杂,能够想到的一些是:

    1. PID 参数问题
    2. AG 参数问题
    3. 静态 dshot_idle_value 参数问题
    4. 动态 dyn_idle_min_rpm 参数问题
    5. ESC固件 PWM频率问题
    6. 滤波问题
    7. thrust_linear 参数问题

    通常固件PID默认参数是给5寸机的(其他机型可以考虑PreSet或者网上经验值)。

    因此默认参数情况下,建议按照下面步骤考虑(前提硬件是OK的):

    • Step1:ESC固件 PWM频率降低(96K–>48K–>24K–>16K)
    • Step2:4.3以上版本固件考虑启用 dyn_idle_min_rpm 参数,详见:Tuning-Dynamic-Idle
    • Step3:增减AG参数
    • Step4:减少滤波(前提:机架低频振动非常小或者基本都是高频振动的情况)
    • Step5:考虑PID调参

    注:不建议使用thrust_linear 参数,据说会有一飞冲天的情况。

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/lida2003/article/details/127133085
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